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改造鋼絞線生產(chǎn)線中頻爐冷卻裝置
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改造鋼絞線生產(chǎn)線中頻爐冷卻裝置

廠家:改造鋼絞線生產(chǎn)線中頻爐冷卻裝置 日期::2020-01-22 瀏覽次數(shù): 126
針對(duì)原低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線生產(chǎn)線回火中頻爐冷卻裝置冷卻效果差、維修成本高,易造成鋼絞線整根斷裂等 問題,設(shè)計(jì)了一套 V 型直冷式可控大流量冷卻裝置。該裝置采用加長(zhǎng) V 型水槽儲(chǔ)水冷卻,水槽長(zhǎng)度為 450 mm,冷 卻長(zhǎng)度較原裝置增加 3. 3 倍; 將原來冷卻水管道直徑由 10 mm 增加到 16 mm,冷卻水的供給量增大了 2. 5 倍; 在冷 卻裝置中加裝導(dǎo)線輥,使鋼絞線不與噴氣吹干部分及 V 型冷卻水槽接觸,不會(huì)對(duì)冷卻水槽產(chǎn)生磨損。改進(jìn)后的冷 卻裝置易于維修、操作簡(jiǎn)便、冷卻效果滿足生產(chǎn)需要,提高了鋼絞線的成材率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。


低松弛預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線廣泛應(yīng)用于高層 建筑、大跨度橋梁、核電站安全殼中[1]。由于預(yù)應(yīng) 力鋼材的應(yīng)力松弛,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力值 逐漸下降,使結(jié)構(gòu)達(dá)不到設(shè)計(jì)壽命而提前破壞[2]。 穩(wěn)定化處理是鋼絞線獲得低松弛性能較普遍的一種 生產(chǎn)工藝,即鋼絞線在承受 30% ~ 50% 抗拉強(qiáng)度的 張拉力下,進(jìn)行 350 ~ 400 ℃消除應(yīng)力回火。經(jīng)這種 方法處理的鋼絞線 70% 實(shí)際破斷力下連續(xù) 1 000 h 松弛值不大于 2. 5% 。 低松馳預(yù)應(yīng)力鋼絞線生產(chǎn)工藝流程: 放線→鋼 絞線捻制→張力下回火( 穩(wěn)定化處理) →冷卻→吹 干→收線。目前,穩(wěn)定化處理均采用中頻感應(yīng)加熱爐對(duì)鋼 絞線進(jìn)行回火[3]。鋼絞線穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線使用 的中頻感應(yīng)加熱爐為移動(dòng)式,加熱爐兩端帶有冷卻 與吹干裝置,可以提高鋼絞線的成材率。


預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線生產(chǎn)中,鋼絞線穩(wěn)定化處 理生產(chǎn)線使用的中頻感應(yīng)加熱爐為移動(dòng)式( 如圖 1 所示) 。生產(chǎn)線停止運(yùn)行時(shí)中頻感應(yīng)加熱爐處于位 置 1,生產(chǎn)線啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)中頻感應(yīng)加熱爐由位置 1 向與穩(wěn)定化處理鋼絞線反方向移動(dòng)至位置 2,生產(chǎn) 結(jié)束時(shí)中頻感應(yīng)加熱爐由位置 2 移動(dòng)至位置 1。正 常生產(chǎn)中鋼絞線經(jīng)中頻感應(yīng)加熱爐加熱后進(jìn)入生產(chǎn) 線冷卻水槽( 圖 2) 冷卻,再經(jīng)壓縮空氣吹干。生產(chǎn) 線停止運(yùn)行時(shí),在中頻感應(yīng)加熱爐由位置 2 移動(dòng)至 位置 1 過程中,其兩端自帶的冷卻與吹干裝置自動(dòng)啟動(dòng),對(duì)位置 2 與生產(chǎn)線冷卻水槽之間的部分鋼絞 線進(jìn)行冷卻、吹干處理,從而使這部分鋼絞線與正常 生產(chǎn)的鋼絞線性能一致,以降低消耗,提高鋼絞線的 成材率。




長(zhǎng)期生產(chǎn)運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)中頻爐兩端原 裝的冷卻裝置冷卻效果不佳,既影響產(chǎn)品質(zhì)量,又易 造成鋼絞線整根斷裂,存在極大的安全隱患,對(duì)人身 和設(shè)備造成傷害。 正常生產(chǎn)的鋼絞線經(jīng)冷卻后溫度不高于 60 ℃[4],而經(jīng)中頻爐自帶的冷卻裝置一次自動(dòng)冷卻后 的鋼絞線溫度仍然過高,約 150 ℃ 左右[5],如果此 時(shí)生產(chǎn)線啟動(dòng),將對(duì)此部分鋼絞線進(jìn)行二次加熱,由 于溫度疊加,造成溫度急劇上升,使鋼絞線加熱溫度 過高,在 30% ~ 50% 抗拉強(qiáng)度的張拉力作用下易造 成鋼絞線整根斷裂。為避免此現(xiàn)象發(fā)生,必須由人 工操作,將中頻爐在位置1 與位置2 之間行走2 至3 次,才能將鋼絞線的溫度降至 60 ℃以下。這樣操作 既浪費(fèi)時(shí)間也降低生產(chǎn)效率。而且由于需要反復(fù)多 次冷卻,中頻爐冷卻器、吹干器等相關(guān)部件使用頻次 增加,維護(hù)成本提高。 經(jīng)反復(fù)查找,發(fā)現(xiàn)中頻爐原裝的冷卻裝置( 圖 3) 冷卻效果差與其冷卻器( 圖 4) 有關(guān),原設(shè)計(jì)冷卻器與吹干器為銅制合頁式交錯(cuò)咬齒形結(jié)構(gòu),該設(shè)計(jì) 存在以下問題: ( 1) 采用噴淋式冷卻,冷卻面積小。 ( 2) 冷卻器短,長(zhǎng)度只有 135 mm。 ( 3) 冷卻水流量小,只有 16 個(gè)直徑為 1 mm 的 出水口。 ( 4) 冷卻器數(shù)量少,受設(shè)備總體布局的約束,中 頻爐兩端分別有一個(gè)冷卻器。 ( 5) 工作環(huán)境高溫、高油煙,冷卻器出水孔易堵 塞,不能正常工作。 ( 6) 生產(chǎn)線停止運(yùn)行時(shí),中頻爐由位置 2 向位 置 1 移動(dòng)過程中,由于鋼絞線沒有張力,受重力作用 鋼絞線自然下垂造成冷卻器磨損。由于冷卻器結(jié)構(gòu) 復(fù)雜難加工,因此制造成本高。



針對(duì)原中頻爐冷卻裝置存在的缺陷,經(jīng)過研究 并結(jié)合多年的設(shè)備、生產(chǎn)及工藝方面的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),設(shè) 計(jì)出全新的 V 型直冷式可控大流量冷卻裝置。改 造后冷卻裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖 5 所示,冷卻裝置外觀 如圖 6 所示。 改造后的冷卻裝置特點(diǎn): ( 1) 新裝置采用加長(zhǎng) V 型水槽儲(chǔ)水冷卻,水槽將原來冷卻水管道直徑由 10 mm 增加到 16 mm,冷 卻水的供給量增大了 2. 5 倍。因?yàn)?V 型水槽容積 小能使冷卻水充分快速流動(dòng)而帶走大量熱量,同時(shí) 由于儲(chǔ)水式冷卻能使鋼絞線始終浸泡在冷卻水中, 增大了冷卻的面積,只需一次冷卻即可將鋼絞線冷 卻至60 ℃以下,保證了冷卻的效果。 ( 2) 在冷卻裝置中加裝了導(dǎo)線輥,當(dāng)生產(chǎn)線停 止運(yùn)行時(shí),中頻爐由位置 2 向位置 1 移動(dòng)過程中,導(dǎo) 線輥與導(dǎo)線輪對(duì)下垂的鋼絞線起到支撐,避免鋼絞 線懸空,使鋼絞線不與噴氣吹干部分及 V 型冷卻水 槽接觸,不會(huì)對(duì)冷卻水槽產(chǎn)生磨損。 ( 3) 新的冷卻裝置與吹干裝置不會(huì)堵塞,完全 能在高溫、高油煙環(huán)境下正常工作,無需清理新的冷卻裝置與吹干裝置使用效果良好,適合所有規(guī)格鋼絞線的生產(chǎn)。改造成本低,使用壽命長(zhǎng)。 既避免了鋼絞線整根斷裂,又消除了安全隱患,實(shí)現(xiàn) 了無人化操作,提高了鋼絞線的成材率和勞動(dòng)生 產(chǎn)率。


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